一、300MW机组停备用保养措施(论文文献综述)
周洋,伏文,高广清,李艳超[1](2021)在《亚临界300 MW机组锅炉墙式再热器爆管原因分析》文中研究说明针对近几年锅炉再热器管路频繁爆管事故,对某台亚临界300 MW机组的锅炉墙式再热器15CrMoG爆管进行了宏观形貌观察、化学成分分析、SEM形貌观察、拉伸性能试验、金相组织分析、SEM形貌观察,并对爆口进行了能谱分析。结果表明:墙式再热器15CrMoG管因停运时有冷凝水在弯头处排放不干净,在有氧状态下造成溶解氧电化学腐蚀,导致墙式再热器管腐蚀穿孔,从而造成爆管。同时建议停用时采用联氨水+氨水法或充氮法保护,停机过程中严格按照运行规程要求执行;采用合适的停炉保护方法;加强水汽品质控制,增加蒸汽中阴离子的检测项目。
张天禄[2](2021)在《燃煤电厂300MW机组低低温省煤器的改造设计与运行研究》文中研究指明本论文以华能德州电厂的300MW机组低低温省煤器及联合暖风器改造设计为基础进行研究。机组近三年平均排烟温度维持在120.0℃附近,最高能达到160.0℃。排烟温度的升高直接降低了锅炉效率,同时使下游除尘设备效率降低;另一方面还增大了脱硫系统的耗水量,造成资源浪费。为了实现节能减排、配合下游电除尘改造、提高锅炉效率、同时解决机组排烟温度高的问题,机组增设低低温省煤器及联合暖风器系统。本论文根据改造设计和运行维护情况综合研究,内容包括:机组存在的问题、关键技术研究、改造方案分析、技术经济性分析、运行效果分析等。增设暖风器系统,将一部分凝结水引至送风机出口,通过换热,可起到提高空预器入口风温的作用,从而使空预器出口烟气温度升高,促使空预器整体温度升高,可有效预防硫酸氢氨堵塞空预器。增设低低温省煤器系统,引导凝结水通过该系统后,再次回收烟气热量,使得排烟温度下降,凝结水温度提升。排烟温度下降,能够提高除尘设备的效率。之后水循环分成两路,一路可通过空预器风道入口前的暖风器系统进行循环流动,持续加热送风温度,一路可在#5低加入口处返回凝结水系统。对改造方案进行分析,确定进出口水温的控制参数,受热面的整体布置方案,暖风器的选材和进出口风温参数,材料管型式及材料,烟道均流装置的设置。本次改造还考虑到了系统增设后所面临的问题,包括低温腐蚀,受热面温度控制,受热面堵塞、积灰、磨损预防方法,增加的受热面阻力计算和风机耗能,增设暖风器对锅炉的影响等。本次改造可以通过加热后的凝结水将空预器入口风温提高至75.0℃,由此可将空预器出口烟气温度提高到180℃。而低低温省煤器又能够进行有效换热,降低除尘器入口温度到100℃。暖风器布置在送风机出口主风道内。将低低温省煤器系统布置于空预器之后的水平烟道内,取水点确定一路#8低加入口作为冷水源,一路#7号低加出口作为热水源,相互混合调节保证系统进水温度维持在70℃左右,经过系统换热后,于#5低加入口返回凝结水系统。经检验,每一度电可降低发电煤耗3.03g,以年均发电量18亿度电计算,年节省标煤5400.0吨。经投入运行后观察,减排作用显着。每年可减少SO-2排放13.75吨,减少碳排放15579.9吨,减少NOx排放6.37吨,减少粉尘排放22.39吨,同时可节约用水19.41万吨。改造完成后具备良好的安全性和节能性,可保证锅炉的安全运行,提高余热利用率。增设热暖风器,可改善空预器运行环境,一定程度上也解决了硫酸氢氨堵塞空预器的问题。并且有效增强了下游除尘设备的效率,对脱硫系统节水也有明显的效果。
高平立[3](2021)在《大屯热电厂供热改造分析与研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着社会的发展人民生活水平的提高,居民供暖热负荷逐年升高。大屯热电厂是沛县城区唯一热源,居民供暖季一台350MW机组已不能满足供暖需求,需要2台机组同时运行。大屯热电厂原设计双机最大供热面积为450万平方米,如不对现有供热系统进行改造,至2025年将无法满足城区新增供暖面积约1050万平方米的需要和承担其应有的社会责任。本文立足大屯热电厂供热现状,根据沛县十四五供热规划需求,响应国家燃煤火电机组灵活性改造政策要求,在热网增容改造的同时兼顾提高机组供热期深度调峰能力。论文在原有的工业及采暖双抽供热方式的基础上,提出了高背压改造技术、光轴供热改造技术、热泵供热改造技术和低压缸零出力改造技术四种方案,对四种不同方案进行了分析比较,确定了电厂供热增容采用低压缸零出力技术改造方案。在此设计方案下,对汽轮机本体进行了改造研究、优化了热力系统布置、同时分析了原辅机系统与改造后热网的适应性,并研究了改造后机组供热期运行的灵活性。低压缸零出力供热技术改造将原低压缸进汽用于抽汽供热,提高了机组供热能力,降低了电厂冷源损失,提高了机组调峰能力。本文研究结果表明低压缸零出力供热增容改造是安全可行的,在提高供热抽汽能力同时增加了机组负荷调节范围和机组效率,达到了热网增容和机组运行方式灵活性的目的,也为其他机组供热增容和灵活性改造提供借鉴。
熊锐[4](2020)在《火电厂电气控制系统设计与应用》文中指出随着自动化技术和信息技术的快速发展,加之电力市场节能减排要求的提升,迫切需要引入先进的自动化控制技术,自动化系统的应用提升了电力系统的操作能力,为电力企业的发展和竞争提供了契机。本文将主要针对火电厂电气控制系统的设计展开研究,从硬件功能和软件功能的实现进行设计,具体包含主接线系统、厂用电系统、数据库系统和监控系统等。本文首先根据火电厂的电气控制系统原理,结合规划要求对电气控制系统进行设计,主要从电气主接线、短路电流计算、主要导体和设备选择、厂用电系统、、交流不停电电源系统、直流系统、继电保护及自动装置等方面详细阐述了设计原理、设计理念以及设计方案,并对设计方案进行了分析和研究,选择最经济、最可靠的系统设计方案,确保设计方案紧贴实际,实现系统的高效、可靠运作。其次,围绕设计方案对软件系统开展设计工作并就如何实现软件系统功能进行了具体阐述。软件系统的设计与实现主要包含软件功能、数据库、监控系统等三项内容,旨在实现对设备定期维护、检修、试验,强化对设备的监督、缺陷管理,实时对所有电气设备进行监控,保障设备在机组运行过程中的安全稳定运行。当前该电气控制系统已经成功应用于新昌电厂,提升了火电厂运营效益,保证了电能生产的安全性,借助电气控制系统可以及时发现系统的故障,为新昌电厂的运行提供了便利,在降低运维人工投入的同时,提升了电厂的运营效率,还可以实现对电厂运营故障的及时反馈,排除各种设备隐患,大大提升火电厂电气控制系统的运行水平。
张建斌[5](2020)在《燃煤电厂节水及废水零排放探讨》文中研究指明《水污染防治行动计划》指出:到2020年,全国水环境质量将逐步改善,严重污染的水体将明显减少,一些重点区域禁止污水排放。国家生态环境部于2017年6月1日发布了《火电厂污染防治可行技术指南》,明确了火电厂工艺过程的水污染防治技术,提出了各类废水一水多用、梯级利用的技术手段。对工业用水和排水提出了更严格的要求。燃煤电厂具有循环冷却水排水量大的特点,从节约水资源考虑,对其进行节水及零排放显得至关重要。本文以某燃煤电厂为对象,首先进行全厂水平衡试验,通过试验摸清电厂各个系统用水量、排水量、水质和运行存在的问题;然后对存在问题进行诊断,根据不同系统提出不同节水优化方案;接下来对添加优选阻垢缓蚀剂的循环水通过模拟连续运行试验,判定系统是否有结垢和腐蚀倾向;最后,对电厂末端废水水质水量进行分析,探讨末端废水处理工艺。主要结论如下:为摸清电厂用排水情况,针对电厂进行冬夏两季水平衡试验。水平衡试验结果表明:该电厂冬季全厂取水量为816.8m3/h,单位发电取水量为1.81m3/(MW·h),总排废水为175.7m3/h,复用水率为97.3%。夏季全厂取水量为1179.7m3/h,单位发电取水量2.69m3/(MW·h),总排废水为276.9m3/h,复用水率为97.8%,单位发电取水量和复用水率均满足相关要求。根据电厂的运行状态制定切实可行的废水回用方式,充分利用各系统用排水的水质特性,做到梯级利用、一水多用。针对循环冷却水浓缩倍率偏低的问题,讨论不同浓缩倍率下循环排污水量及节水率的变化,进行循环水阻垢缓蚀剂筛选和模拟现场试验连续运行528h试验。试验结果表明:1号阻垢缓释剂为筛选最佳药剂。添加优选阻垢剂加药量为6mg/L和10mg/L的循环水在浓缩倍率5.0±0.2倍情况下均未发生结垢现象,316L不锈钢和20G碳钢腐蚀率最大分别为0.00034mm/a和0.00098mm/a,腐蚀率均满足相关要求。部分循环冷却系统改造后,循环水浓缩倍率可从2.03.0倍提高到4.0倍以上,循环水浓缩倍率提高后,仅处理210m3/h循环排污水可实现循环排污水不外排。通过对电厂脱硫废水和树脂再生酸碱水组成的末端废水进行水质水量分析,确定末端废水总量。针对脱硫废水具有悬浮物含量高,钙镁离子、重金属离子、氯离子和硫酸根离子含量高等特点,进行废水零排放处理工艺探讨。结论如下:末端废水总量约为21.5m3/h,通过低温多效蒸发减量到5m3/h,减量后的废水最终进行旁路烟道蒸发结晶固化到除尘器内,实现废水零排放。
施敬[6](2019)在《计及环境外部性的工业园区综合能源系统电源优化研究》文中指出综合能源系统作为能源互联网的重要组成部分,其核心是实现能源转换利用、协同优化、耦合互补,提升能源系统的终端能效和智能化水平。2015年以来,国家发布了多项相关政策。2016年7月,国家发改委和国家能源局在《推进多能互补集成优化示范工程实施意见》中要求,“尽快完成首批终端一体化集成供能系统建设,要求有关电网、热力网等做好配套工作”。随着国内综合能源系统建设的不断推进,以及工业园区建设的大力推行,多种新能源加入到工业园区综合能源系统中,实现了“多能互补”,减少了化石能源的消耗。但是,在工业园区综合能源系统电源结构中,煤电仍占据主要地位,光伏、风电等新能源还是辅助作用,同时,各类电源都存在环境外部性。在工业园区综合能源系统不断完善的大背景下,有必要考虑其电源结构的环境外部性问题。本文以工业园区综合能源系统电源结构为研究对象,通过核算煤电、风电及光伏发电环境外部性成本,将之作为综合能源系统单位发电量成本的一部分,同时考虑其他不同类型发电机组的成本特性,以及经济、社会、资源、环境等因素,以单位发电量成本最小化为目标函数,以满足用能需求、保证系统可靠性、控制污染物排放水平等为约束条件,构建计及环境外部性的工业园区综合能源系统电源优化模型,并测算各种类型电源的合理比例。研究内容主要包含以下四个方面:(1)工业园区综合能源系统概述。分别介绍工业园区和综合能源系统的基本情况;分析工业园区综合能源系统构成并绘制其系统构成图;从关联性和外部性等方面,对工业园区综合能源系统电源结构特点进行分析。(2)煤电、风电及光伏发电环境外部性核算模型构建。阐述环境外部性的内涵;分析煤电环境外部性的构成及外部性核算中的特点和难点;运用直接市场法构建煤电环境外部性的核算模型;分析风电及光伏发电环境外部性的构成及外部性核算中的特点和难点;运用全生命周期法构建风电及光伏发电环境外部性的核算模型。(3)工业园区综合能源系统电源优化模型构建。探讨优化思路及优化原则;基于粒子群算法,考虑能量需求约束、电力负荷及可靠性约束等六种约束条件,以单位发电量成本最小为优化目标函数,构建工业园区综合能源系统电源优化模型。(4)计及环境外部性的某工业园区综合能源系统电源优化实证研究。从环境对策成本和环境损失成本等两个方面对煤电环境外部性进行核算;从环境价值成本和环境弥补成本等两个方面对风电及光伏发电环境外部性进行核算;基于外部性核算结果,对某工业园区综合能源系统电源优化问题进行实证分析。研究结果表明,该工业园区综介能源系统300MW煤电机组实际总装机容量较模型计算结果偏大,600MW煤电机组、风电及光伏发电实际总装机容量较计算结果偏小,且考虑煤电、风电及光伏发电环境外部性之后,模型计算得到的300MW煤电机组装机容量会进一步下降,600MW煤电机组理论装机容量应有所上升,但上升幅度小于未考虑外部性的计算结果,风电及光伏发电机组理论装机容量应有所上升。本文的研究结果可以为该园区进一步的优化扩建提供参考,也可以为相关的工业园区综合能源规划政策提供依据。
宗绪东[7](2018)在《基于现场数据分析的汽轮机组冷端系统运行经济性综合性能诊断和优化研究》文中研究说明本文基于大量的发电厂现场运行数据,全面系统分析研究了火电机组冷端系统经济性的影响因素,获得了提高冷端经济性的具体措施,尤其是针对目前机组参与深度调峰的运行实际,分析了机组深度调峰运行时冷端系统的经济性诊断与性能优化。这一选题对于提高火电厂的运行经济性,提高机组灵活性改造大背景下运行经济性,指导现场运行调整和维修,具有较大的意义。本文作者就职于华电国际技术服务中心,长期从事火电机组的节能工作,通过对公司31个火电厂102台机组进行远程和现场节能诊断,收集了冷端系统大量数据样本,采用部件特性与故障树相结合的分析方法,建立了冷端系统各项经济指标诊断模型,开发了冷端系统运行经济性自动诊断系统,设计建立了华电国际节能远程监控平台。通过四年多运行及完善,平台诊断结果基本准确,发现和解决了一系列实际问题,仅通过运行优化影响华电国际公司煤耗率约降低0.5g/(kWh),经济效益显着。目前汽轮机冷端系统性能诊断及优化存在着一些问题:性能诊断主要依靠技术人员的工作经验,必须采用试验方法来完成,存在冷端系统参数异常时发现不及时、原因分析不清楚、处理措施不恰当等问题,导致机组运行的经济性降低;现有的冷端优化技术繁多,部分技术从原理分析、实践上证明不可行,或者是解决一个问题的同时带来新的问题,因此电厂在进行冷端优化改造面临选择性难题;近年来风电、光伏等新能源发展突飞猛进,在三北地区冬季弃风、弃光现象严重,火电机组深度调峰及热电解耦压力较大,机组在低负荷下运行时间变长,冷端系统运行边界条件发生变化,传统的一些试验、诊断及优化方法不能适应。针对上述问题,本文基于大量现场运行数据,运用理论和实践相结合的方法,克服了传统冷端经济性分析的片面性,对影响冷端系统指标的所有一、二、三级要素及其互相影响进行了系统性的分析,获得了凝汽器真空、过冷度等性能指标的所有一、二、三级要素,以及这些因素之间的相互影响规律,绘制了各因素的相互影响的逻辑关系图,为提高冷端系统的经济性奠定了基础;采用部件特性、故障树分析的方法,结合当前深度调峰、热电解耦的形势,对冷端系统性能指标诊断进行深入的研究,开发了冷端系统故障自动诊断系统,并结合案例进行了验证;根据冷端系统各部件的特征,结合目前已开展的各种冷端优化技术,进行了理论可行性分析及实践验证,可为电厂的经济运行和冷端改造提供指导。为了适应火电厂灵活性运行的需要,对低负荷下冷端系统运行经济性进行了分析,对深度调峰工况冷端系统的诊断和优化进行了研究,完善了现有冷端系统的诊断模型及方法,制定了适应深度调峰工况下的优化运行方案。
梁国智[8](2015)在《300MW机组脱硫系统能效分析及其优化研究》文中认为从2003年以来,我国环保工作取得了很大的成绩,但我国的能源结构主要以煤炭为主,且能耗随着国家经济发展而日趋上涨,导致了大气污染物排放总量仍然高企。为此,《国家环境保护“十二五”规划》提出主要污染物二氧化硫排放总量减少8%,燃煤火力发电厂综合脱硫效率提高到93%以上要求。另一方面,我国各种能源储藏量并不丰富,实际上石油和天然气人均剩余可采储量不足世界平均水平的10%,煤炭占比例多一些,但人均剩余可采储量仍然达不到世界平均水平;为节约能源,国家从上世纪80年代开始提出了节能发展的方针,开始制定节能方面的法律和法规,2000年之后,新《节约能源法》将“节能”定为我国的基本国策,节能工作已成为中国全员必须参与的事情。环保和节能都是基本国策,但在开展过程中常常产生相矛盾,增加脱硫效率同时容易带来能耗的增加,违反国家节能控制的大方向,同时增加发电企业生产成本,给发电企业经营带来巨大的压力。所以,在满足国家减排要求的时候必须考虑节能优化研究,争取采用最节能的方式进行环保提效改造和运行。本文以某电厂300MW机组脱硫系统为研究对象,剖析系统构成、分析影响系统能耗和脱硫效率的主要影响因素、研究节能和提高脱硫效率的途径,对该机组按照国家环保要求提高脱硫效率改造方案进行提效和节能协同优化研究,并在改造后开展了节能优化运行研究,取得了如下成果:(1)在提效改造前通过节能协同优化研究,选定了能保证达到环保要求且最为节能的改造方案。改造实施后委托了权威第三方性能测试,结果表明:在负荷高于设计满负荷值10%,入口SO2浓度高于设计值32%,同样的石灰石消耗量的情况下,脱硫效率仍然达到了95.45%,比设计的91%脱硫效率高4.45%,也高于政府“十二五”规划要求的93%。(2)在提效改造工程完成后,对脱硫系统进行了节能优化运行研究,实施停运部分浆液循环泵、停运GGH低泄漏风机,以及停运除雾器冲洗水泵方案。数据显示:经过节能优化运行后,每年最多可以节能电能2783168.25kW,如果按照每千瓦电能上网电价0.47元/千瓦时计算,则每年最多可以节省企业成本约1308089元。
刘国强,宋丽莎,周少玲[9](2015)在《300MW亚临界机组屏式再热器爆管原因分析》文中研究说明通过对积盐化学成分和汽水品质分析,分析某电厂300 MW机组屏式再热器连续3年因为盐类沉积发生爆管泄漏的原因。认为炉水曾进入蒸汽系统,在汽轮机叶片和再热器等部位沉积了大量的盐类,是导致屏式再热器爆管的主要原因,并提出了相应的处理措施。
李永强[10](2013)在《兴泰电力公用系统切改工程初步方案及评价研究》文中研究表明良好的工程项目初步方案是最终成果的前身,对工程方案的评价能够更系统地保证工程方案的合理性与可行性,确保能够顺利完成工程建设任务。工程建设的相关理论方法和综合评价相关理论方法为开展工程初步方案及评价研究工作提供了完善的理论基础和方法指导,使得对各类工程进行这方面的研究成为可能。对于国有企业而言,强化工程建设初步方案及评价工作,提升其科学性和可行性,对于提升项目管理水平和企业整体管理水平具有十分重要的意义。尤其在国资委开展央企管理水平提升活动的时期,这方面的研究显得更加重要。河北兴泰电厂是成立较早的重要电厂之一,承担着为河北省南部电网提供电能的重要任务,在几十年的发展中,为河北省经济社会发展做出了突出贡献。由于机组运行时间过长,设备老化,以及目前环保要求的提高,根据相关要求需要在原来4—7四台机组停机保养的情况下,继续对8、9号机组实行退役改造处理。8、9号机组全部退役后,原由8、9号机组携带的多项公用系统将受到影响,进而影响厂区的正常生产生活。面对兴泰电厂的实际情况,本文在科学理论方法的指导下,介绍了兴泰电厂公用系统切改工程的初步方案,并在此基础上进行了评价研究,对方案的合理性与可行性进行了有效的验证,对保证公用系统顺利实现切改提供了可靠保证。
二、300MW机组停备用保养措施(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、300MW机组停备用保养措施(论文提纲范文)
(1)亚临界300 MW机组锅炉墙式再热器爆管原因分析(论文提纲范文)
0 前 言 |
1 试验分析 |
1.1 宏观形貌检查 |
1.2 化学成分分析 |
1.3 拉伸性能试验 |
1.4 金相组织观察 |
1.5 扫描电镜检测 |
1.6 腐蚀产物垢样分析 |
2 原因分析 |
3 结论与建议 |
(2)燃煤电厂300MW机组低低温省煤器的改造设计与运行研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 课题研究背景 |
1.2 余热回收技术应用案例 |
1.3 排烟温度对设备的影响 |
1.4 研究目的和内容 |
第2章 主要系统设备分析 |
2.1 300MW燃煤机组简介 |
2.1.1 汽轮机设备 |
2.1.2 锅炉设备 |
2.1.3 脱硫设备 |
2.1.4 除尘设备 |
2.2 本体参数介绍 |
2.2.1 THA热力系统介绍 |
2.3 主要辅助设备参数 |
2.3.1 空气预热器 |
2.3.2 除尘器设备 |
2.3.3 风机简况 |
2.4 排烟温度高的影响 |
第3章 设备改造方案分析 |
3.1 解决排烟温度高的方案 |
3.2 低温省煤器系统改造方案分析 |
3.3 进出口水温的控制 |
3.4 低温省煤器受热面的布置 |
3.5 暖风器的选材和出口风温参数研究 |
3.6 主要设计参数 |
第4章 设备改造对于运行维护的研究 |
4.1 低温腐蚀的分析 |
4.1.1 硫酸露点的计算 |
4.1.2 排烟温度的控制 |
4.1.3 壁温的控制 |
4.2 飞灰磨损情况分析 |
4.3 传热管型式及材料分析 |
4.4 烟道均流装置的设置 |
4.5 对风机出力的影响 |
4.6 增设暖风器对锅炉的影响 |
4.7 系统泄漏检测 |
4.8 吹灰方式选择 |
4.9 系统对下游设备的影响 |
4.10 低低温省煤器防冻措施 |
第5章 设备改造后的效果分析 |
5.1 煤耗量分析 |
5.2 电耗量分析 |
5.3 节水量分析 |
5.4 年总收益分析 |
5.5 环境评价 |
第6章 总结与展望 |
6.1 全文总结 |
6.2 本文特色及创新点 |
6.3 工作展望 |
参考文献 |
致谢 |
学位论文评阅及答辩情况表 |
(3)大屯热电厂供热改造分析与研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
abstract |
变量注释表 |
1 绪论 |
1.1 课题背景 |
1.2 供热改造研究现状 |
1.3 课题研究的意义 |
1.4 本文研究的内容 |
1.5 小结 |
2 供热现状 |
2.1 机组供热概况 |
2.2 供热负荷 |
2.3 热负荷计算 |
2.4 小结 |
3 供热改造技术路线 |
3.1 引言 |
3.2 高背压供热改造技术 |
3.3 光轴供热改造技术 |
3.4 热泵供热改造技术 |
3.5 低压缸零出力供热改造技术 |
3.6 技术路线比选 |
3.7 小结 |
4 供热改造方案 |
4.1 引言 |
4.2 改造目标 |
4.3 低压缸零出力改造方案可靠性 |
4.4 汽轮机本体改造方案 |
4.5 热力系统改造方案 |
4.6 汽轮机辅机适配性分析 |
4.7 供热系统适配性分析 |
4.8 改造成本与时间 |
4.9 小结 |
5 机组供热能力及经济性分析 |
5.1 机组供热能力分析 |
5.2 改造后运行收益分析 |
5.3 小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 未来工作展望 |
参考文献 |
作者简历 |
学位论文数据集 |
(4)火电厂电气控制系统设计与应用(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 课题研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 工程概况与研究路线 |
1.4 主要研究内容 |
第2章 火电厂电气控制系统概述 |
2.1 火电厂电气控制系统的现状分析 |
2.2 火电厂电气控制系统的结构与构成 |
2.3 火电厂电气控制系统的功能与应用范围 |
第3章 电气控制系统设计 |
3.1 电气主接线设计 |
3.2 短路电流的计算 |
3.3 主要导体和设备选择 |
3.3.1 导体选择 |
3.3.2 设备选择 |
3.4 厂用电系统接线设计 |
3.4.1 6KV厂用电系统 |
3.4.2 380/220V厂用电系统 |
3.5 交流不停电电源(UPS)系统设计 |
3.5.1 单元机组UPS |
3.5.2 500kV网络及辅助车间交流不停电电源 |
3.6 直流系统设计 |
3.6.1 直流系统方案 |
3.6.2 蓄电池型式及容量选择 |
3.6.3 充电器配置及容量选择 |
3.6.4 直流系统接线 |
3.7 二次线、继电保护及自动装置 |
3.7.1 控制、信号和测量 |
3.7.2 辅助车间电气控制系统 |
3.8 元件继电保护 |
3.8.1 发电机-变压器组及起动/备用变压器保护的配置 |
3.8.2 起备变保护配置优化 |
3.8.3 其它元件的保护配置 |
3.8.4 保护装置的布置 |
3.9 自动装置 |
3.9.1 同期装置 |
3.9.2 厂用电快速切换装置 |
3.9.3 故障录波装置 |
3.9.4 自动装置与计算机监控系统的接口 |
3.9.5 GPS时钟系统 |
第4章 软件系统的设计与实现 |
4.1 软件功能详细设计 |
4.1.1 定期管理 |
4.1.2 台账管理 |
4.1.3 设备管理 |
4.2 数据库的详细设计 |
4.3 监控系统的详细设计 |
4.3.1 各层级功能的设计 |
4.3.2 硬件功能要求 |
4.4 软件系统的实现 |
4.4.1 系统配置的实现 |
4.4.2 数据库系统的实现 |
4.4.3 监控系统的实现 |
第5章 电气控制系统在新昌电厂的应用 |
5.1 电气主接线 |
5.2 厂用电系统接线 |
5.2.1 厂用电系统接线 |
5.2.2 厂用电系统接地方式 |
5.2.3 厂用母线起动电压水平验算 |
5.2.4 厂用电负荷计算 |
5.3 电气控制管理系统 |
5.3.1 站控层 |
5.3.2 通信层 |
5.3.3 间隔层 |
5.4 元件继电保护 |
5.4.1 发电机变压器组保护的配置 |
5.4.2 起动/备用变压器的保护配置 |
5.4.3 其它元件的保护配置 |
第6章 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读学位期间的研究成果 |
(5)燃煤电厂节水及废水零排放探讨(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 我国水资源状况 |
1.1.2 火力发电厂用水需求 |
1.1.3 火力发电厂节水要求 |
1.2 火力发电厂取水量和排水量分析 |
1.2.1 电厂取水量要求 |
1.2.2 锅炉补给水系统 |
1.2.3 冷却水系统 |
1.2.4 脱硫工艺用水系统 |
1.2.5 除灰渣和输煤系统 |
1.2.6 其他用水系统 |
1.3 火力电厂取水水质和排水水质分析 |
1.3.1 取水水质分析 |
1.3.2 排水水质分析 |
1.4 课题来源及研究意义 |
1.5 研究内容 |
2 燃煤电厂水平衡测试及问题诊断 |
2.1 试验目的 |
2.2 水平衡试验 |
2.2.1 试验原则和方法 |
2.2.2 试验过程 |
2.2.3 测试结果 |
2.2.4 测试结果分析 |
2.3 各用水系统问题诊断 |
2.3.1 原水预处理系统 |
2.3.2 除盐水系统 |
2.3.3 循环冷却水系统 |
2.3.4 生活污水处理系统 |
2.3.5 脱硫废水处理系统 |
2.4 小结 |
3 燃煤电厂节水分析及优化 |
3.1 燃煤电厂节水的主要途径 |
3.2 原水预处理系统节水分析及优化 |
3.3 锅炉补给水系统节水分析及优化 |
3.4 凝结水精处理系统节水及优化 |
3.5 生活污水处理系统节水及优化 |
3.6 循环水系统节水及优化 |
3.6.1 开式循环水系统改造 |
3.6.2 节水量与循环水浓缩倍率的关系 |
3.6.3 循环水药剂筛选试验 |
3.6.4 循环水动态模拟试验 |
3.6.5 循环水动态试验结论 |
3.6.6 循环排污水减量处理 |
3.6.7 循环水系统水务管理 |
3.7 其他系统节水建议 |
3.8 小结 |
4 燃煤电厂废水零排放技术探讨 |
4.1 末端废水水质和水量分析 |
4.1.1 末端废水水质分析 |
4.1.2 末端废水水量分析 |
4.2 末端废水处理技术路线 |
4.2.1 工艺回用 |
4.2.2 浓缩减量 |
4.2.3 固化处理 |
4.3 电厂工艺选择 |
4.4 小结 |
5 结论与建议 |
5.1 结论 |
5.2 建议 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士学位期间发表的论文和专利 |
作者简介 |
(6)计及环境外部性的工业园区综合能源系统电源优化研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景及意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 选题意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 煤电外部性理论 |
1.2.2 风电及光伏发电外部性理论 |
1.2.3 环境外部性核算方法 |
1.2.4 工业园区综合能源系统优化 |
1.3 研究内容及方法 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 技术路线 |
第2章 工业园区综合能源系统概述 |
2.1 工业园区和综合能源系统介绍 |
2.2 工业园区综合能源系统的类型 |
2.3 工业务园区综合能源系统电源特点分析 |
2.4 本章小结 |
第3章 煤电、风电及光伏发电环境外部性核算模型构建 |
3.1 环境外部性的内涵 |
3.2 煤电环境外部性分析 |
3.2.1 煤电环境外部性的定义及构成 |
3.2.2 煤电环境外部性核算的特点及难点 |
3.3 煤电环境外部性核算模型构建 |
3.3.1 直接市场法 |
3.3.2 核算模型构建 |
3.4 风电及光伏发电环境外部性分析 |
3.4.1 风电及光伏发电环境外部性的定义及构成 |
3.4.2 风电及光伏发电环境外部性核算的特点和难点 |
3.5 风电及光伏发电环境外部性核算模型构建 |
3.5.1 全生命周期法 |
3.5.2 核算模型构建 |
3.6 本章小结 |
第4章 计及环境外部性的工业园区综合能源系统电源优化模型构建 |
4.1 优化思路及原则 |
4.1.1 优化思路 |
4.1.2 优化原则 |
4.2 优化模型构建 |
4.2.1 模型构建的假设条件 |
4.2.2 优化模型的目标函数 |
4.2.3 优化模型的约束条件 |
4.3 优化模型求解方法 |
4.3.1 求解思路 |
4.3.2 求解步骤 |
4.4 本章小结 |
第5章 计及环境外部性的工业园区综合能源系统电源优化实证研究 |
5.1 煤电外部性核算 |
5.1.1 核算对象概况 |
5.1.2 环境对策成本 |
5.1.3 环境损失成本 |
5.1.4 环境外部性成本 |
5.2 风电及光伏发电环境外部性核算 |
5.2.1 风电环境外部性核算 |
5.2.2 光伏发电环境外部性核算 |
5.3 工业园区综合能源系统电源优化 |
5.3.1 某工业园区综合能源系统概况 |
5.3.2 模型数据 |
5.3.3 优化结果及分析 |
5.4 本章小结 |
第6章 研究成果和结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 |
致谢 |
(7)基于现场数据分析的汽轮机组冷端系统运行经济性综合性能诊断和优化研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 课题背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 论文的主要研究内容 |
第二章 汽轮机冷端系统性能指标及影响因素的层级分析 |
2.1 冷端系统组成及作用 |
2.2 冷端系统性能指标对机组经济性的影响 |
2.2.1 凝汽器真空 |
2.2.2 凝结水过冷度 |
2.2.3 循环水泵、凝结水泵、真空泵耗电率 |
2.3 凝汽器真空影响因素 |
2.3.1 凝汽器入口水温 |
2.3.2 凝汽器端差 |
2.3.3 凝汽器循环水温升 |
2.4 凝结水过冷度影响因素 |
2.5 循环水泵、凝结水泵、真空泵耗电率影响因素 |
2.5.1 循环水泵耗电率 |
2.5.2 凝结水泵耗电率 |
2.5.3 真空泵耗电率 |
2.6 本章小结 |
第三章 常规工况汽轮机冷端系统经济性能诊断研究 |
3.1 部件特性诊断方法 |
3.2 故障树诊断方法 |
3.2.1 凝汽器真空故障树诊断方法 |
3.2.2 凝结水过冷度故障树诊断方法 |
3.2.3 凝结水泵耗电率故障树诊断方法 |
3.2.4 真空泵耗电率故障树诊断方法 |
3.3 凝汽器真空异常自动诊断系统 |
3.3.1 系统功能 |
3.3.2 系统附图说明 |
3.3.3 实施方式 |
3.4 凝汽器真空低远程监控诊断案例 |
3.4.1 华电滕州公司3号、4号机凝汽器真空偏低案例 |
3.4.2 华电青岛公司3号机凝汽器真空下降案例 |
3.5 本章小结 |
第四章 汽轮机冷端系统各层次因素的优化研究 |
4.1 冷却塔优化 |
4.1.1 冷却塔填料优化 |
4.1.2 冷却塔配水及喷溅装置优化 |
4.1.3 冷却塔侧风等影响及配风优化改造 |
4.1.4 一机两塔优化 |
4.2 凝汽器在线清洗装置优化 |
4.2.1 传统胶球清洗技术 |
4.2.2 集中发球清洗技术 |
4.2.3 在线机器人清洗技术 |
4.2.4 RCCS螺旋纽带清洗技术 |
4.2.5 凝汽器在线清洗技术最优方案 |
4.3 循环水泵优化 |
4.3.1 循环水泵运行中存在的问题 |
4.3.2 循环水泵优化方案 |
4.4 水环真空泵优化 |
4.4.1 传统优化方案 |
4.4.2 新型优化方案 |
4.4.3 真空泵最佳优化方案 |
4.5 高、低背压凝汽器抽空气管连接方式优化 |
4.5.1 存在问题 |
4.5.2 优化方案 |
4.6 凝结水泵优化 |
4.6.1 优化凝结水泵配置,保持变频凝结水泵经济运行 |
4.6.2 对限制凝结水压力降低系统、定值等进行优化改造 |
4.7 本章小结 |
第五章 深度调峰工况冷端系统经济性诊断及优化案例分析 |
5.1 深度调峰工况冷端系统运行特性 |
5.2 深度调峰工况冷端系统诊断及案例 |
5.2.1 冷端系统诊断模型及试验方法调整 |
5.2.2 诊断案例 |
5.3 深度调峰工况下冷端系统优化及案例 |
5.3.1 优化技术 |
5.3.2 优化案例 |
5.4 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 创新点 |
6.3 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士学位期间的学术成果 |
攻读硕士学位期间的科研情况 |
学位论文评阅及答辩情况表 |
(8)300MW机组脱硫系统能效分析及其优化研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究内容和意义 |
1.3 国内研究现状 |
1.3.1 设计优化或设备选型优化 |
1.3.2 设备管理和消缺优化 |
1.3.3 技术改造优化 |
1.3.4 设备运行特征优化 |
1.3.5 建模用软件计算或仿真后提出优化策略 |
1.3.6 使用添加剂/活性剂优化 |
1.4 国外研究现状 |
1.5 本文研究工作实施方法 |
1.5.1 工作目标 |
1.5.2 实施方法 |
第二章 300MW机组脱硫系统构成和能效分析 |
2.1 设计基本情况 |
2.1.1 设计燃料成分与特性 |
2.1.2 FGD入口烟气参数 |
2.1.3 石灰石粉分析资料 |
2.1.4 工艺水水质分析资料 |
2.2 系统构成分析 |
2.2.1 石灰石贮存和制浆液系统构成 |
2.2.2 烟气系统构成 |
2.2.3 SO_2吸收系统构成 |
2.2.4 石膏脱水系统构成 |
2.2.5 事故浆液贮存和排放系统构成 |
2.2.6 工艺水系统构成 |
2.2.7 压缩空气系统构成 |
2.3 能效分析 |
2.3.1 影响能效的主要因素分析 |
2.3.2 提高脱硫系统效率途径分析 |
2.3.3 降低脱硫系统能耗途径分析 |
第三章 脱硫系统提效改造与节能协同优化研究 |
3.1 提效改造基本要求 |
3.2 改造前脱硫系统实际出力情况 |
3.3 可选的改造方案 |
3.3.1 方案一:增加三层吸收塔导流板+单台浆液循环泵增容 |
3.3.2 方案二:增加托盘+浆液循环泵更换 |
3.3.3 方案三:三台浆液循环泵增容 |
3.3.4 方案四:增加一层喷淋层 |
3.4 各方案能耗和提效对比 |
3.4.1 各方案增加能耗对比 |
3.4.2 各方案能提高的脱硫效率对比 |
3.5 提效方案选择研究 |
3.5.1 方案选择原则 |
3.5.2 方案选定研究 |
第四章 脱硫系统提效改造方案和性能试验 |
4.1 改造方案 |
4.1.1 吸收塔壁增加导流板 |
4.1.2 浆液循环泵增容 |
4.1.3 其他系统配套改造 |
4.2 改造后性能试验 |
4.2.1 试验目的 |
4.2.2 试验采用标准 |
4.2.3 试验采用的仪器 |
4.2.4 试验测点 |
4.2.5 试验条件 |
4.2.6 试验期间工况 |
4.2.7 试验过程和方法 |
4.2.8 试验结果 |
4.2.9 提效改造后脱硫效果对比 |
第五章 脱硫系统节能优化运行研究 |
5.1 节能优化运行方案分析 |
5.1.1 停运行部分浆液循环泵以减少电耗的方案分析 |
5.1.2 停运行GGH低泄漏风机以减少电耗的方案分析 |
5.1.3 停运除雾器冲洗水泵减少电耗方案分析 |
5.2 节能优化运行方案实施和性能测试 |
5.2.1 停运B浆液循环泵方案实施和性能测试结果 |
5.2.2 停运低泄漏风机方案实施和性能测试结果 |
5.2.3 停运除雾器冲洗水泵方案实施和性能测试结果 |
5.3 优化运行的节能效果分析 |
5.3.1 停运浆液循环泵B节能效果分析 |
5.3.2 停运GGH低泄漏风机节能效果分析 |
5.3.3 停运除雾器冲洗水泵节能效果分析 |
总结 |
结论 |
进一步研究的方向 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
附件 |
(9)300MW亚临界机组屏式再热器爆管原因分析(论文提纲范文)
1概述 |
2原因分析 |
2.1积盐成分 |
2.2汽水品质 |
2.3机组运行情况 |
2.4凝结水精处理的有效投运 |
2.5机组停(备)用期间的保护 |
3结语 |
(10)兴泰电力公用系统切改工程初步方案及评价研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景与研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 本文研究内容及基本结构 |
第2章 综合评价理论综述 |
2.1 综合评价的含义 |
2.2 综合评价的基本程序 |
2.3 综合评价的常用方法 |
2.4 本章小结 |
第3章 兴泰电力公用系统切改工程概况 |
3.1 兴泰电厂概况 |
3.2 公用系统切改工程概况 |
3.2.1 工程简介 |
3.2.2 改造规模 |
3.3 公用系统切改的基础条件 |
3.4 本章小结 |
第4章 兴泰电力公用系统切改初步方案 |
4.1 方案设计原则 |
4.2 公用系统切改初步方案 |
4.2.1 切改工程总体布局 |
4.2.2 化学及水工切改方案 |
4.2.3 启动锅炉改造方案 |
4.2.4 采暖通风切改方案 |
4.2.5 电气及控制改造方案 |
4.2.6 建筑结构设计方案 |
4.3 环境影响及污染防治分析 |
4.3.1 环境影响分析 |
4.3.3 污染防治措施 |
4.4 工程投资测算 |
4.5 本章小结 |
第5章 兴泰电力公用系统切改工程初步方案综合评价 |
5.1 公用系统方案评价指标体系构建 |
5.1.1 基本原则 |
5.1.2 体系构建 |
5.2 电厂公用系统切改方案评价模型建立 |
5.2.1 权重确定方法选择 |
5.2.2 综合评价方法选择 |
5.2.3 综合评价语集确定 |
5.3 兴泰电厂公用系统切改方案综合评价 |
5.3.1 指标权重的计算 |
5.3.2 综合评价过程 |
5.4 本章小结 |
第6章 结论与展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
致谢 |
作者简介 |
四、300MW机组停备用保养措施(论文参考文献)
- [1]亚临界300 MW机组锅炉墙式再热器爆管原因分析[J]. 周洋,伏文,高广清,李艳超. 材料保护, 2021(09)
- [2]燃煤电厂300MW机组低低温省煤器的改造设计与运行研究[D]. 张天禄. 山东大学, 2021(12)
- [3]大屯热电厂供热改造分析与研究[D]. 高平立. 中国矿业大学, 2021
- [4]火电厂电气控制系统设计与应用[D]. 熊锐. 南昌大学, 2020(04)
- [5]燃煤电厂节水及废水零排放探讨[D]. 张建斌. 西安建筑科技大学, 2020(01)
- [6]计及环境外部性的工业园区综合能源系统电源优化研究[D]. 施敬. 华北电力大学(北京), 2019(01)
- [7]基于现场数据分析的汽轮机组冷端系统运行经济性综合性能诊断和优化研究[D]. 宗绪东. 山东大学, 2018(12)
- [8]300MW机组脱硫系统能效分析及其优化研究[D]. 梁国智. 华南理工大学, 2015(04)
- [9]300MW亚临界机组屏式再热器爆管原因分析[J]. 刘国强,宋丽莎,周少玲. 山东电力技术, 2015(07)
- [10]兴泰电力公用系统切改工程初步方案及评价研究[D]. 李永强. 华北电力大学, 2013(S2)
标签:外部性论文; 中国的能源状况与政策论文; 能源管理系统论文; 能源论文; 脱硫论文;