热浓缩酸洗二转二吸新工艺阶段生产总结

热浓缩酸洗二转二吸新工艺阶段生产总结

一、热浓酸洗和两转两吸新流程阶段生产小结(论文文献综述)

南京化工研究院[1](1967)在《热浓酸洗和两转两吸新流程阶段生产小结》文中研究说明 毛主席教导我们:“任何新生事物的成长都是要经过艰难曲折的。在社会主义事业中,要想不经过艰难曲折,不付出极大努力,总是一帆风顺,容易得到成功,这种想法,只是幻想。” 无锡化工厂化肥车间硫酸工段热浓酸洗和两转两吸新流程是在社会主义建设总路綫的指引下诞生的,是在工农业飞跃发展的大好形势下创建的。 1966年6月29日投入试生产。在开车过程中得到了南京化肥厂、化工部第七设计院和南京化工研究院的帮助,到1967年4月5日停车检修为止,已有9个多月了,实际

叶树滋[2](1978)在《热浓酸洗净化流程在小硫酸中的应用》文中研究指明 一、前言在使用硫铁矿制酸时,对于由焙烧炉出口气体的净化,五十年代以前,基本上是采用传统的塔式稀酸洗净化流程,以后逐步改革为较简单的水洗净化流程;由于环境保护的要求,又进展为各种污水封闭循环或采用气体冷凝器的不排污水的水洗(稀酸洗)净化

艾新桥[3](2014)在《160万t/a冶炼烟气制酸生产指标优化调控研究》文中提出随着我国高浓度磷肥、磷复合肥的迅速发展,对硫酸的需求也在日益增长。广西防城港金川公司项目紧邻磷资源集中产区云、贵、川三省,也是大量消耗硫酸的区域,仅防城港每年就需进口260万t硫磺运往上述地区制酸并就地销售。金川公司2013建成的防城港年产40万t阴极铜项目采用双闪工艺炼铜,冶炼过程产生的烟气含SO2浓度高达30%-35%,是制酸的有效资源。配套铜冶炼项目,形成了规模160万t/a的冶炼烟气制硫酸工程。该项目考虑冶炼烟气中成分复杂、杂质多的特征,吸取国内外冶炼烟气制酸的经验,引进了高浓度预转化+常规(3+2)转化技术,选择高效的湍冲洗涤绝热蒸发冷却、两级电除雾器、HRS低温位热能回收、离子液循化吸收制酸尾气等新技术,部分技术在冶炼烟气制酸行业的工业应用实践尚属首例,因此,如何消化吸收新工艺、新设备设施,成功开展有关工艺调控及生产组织成为该项目建成投产后的首要问题。在试运行中,工艺指标的控制不稳定,工艺指标超标,对整个系统造成不利影响。因此,有必要在试生产的基础上进行指标优化调控,使得制酸系统生产得到更好的有效组织,早日达产达标。本文针对该项目建成投产后的工艺控制指标、生产数据的统计做了大量的工作,并结合制酸烟气净化、干燥、吸收、热量回收的理论体系知识,进行了生产实践的工艺指标优化调控研究,摸索出了该套制酸系统的关键工艺指标,包括净化率、转化率、吸收率、尾排二氧化硫指标的最佳运行值。经工艺优化调控后,取得的工艺效果如下:(1)通过改变动力波喷淋逆喷管压力,调整循环洗涤液流量、调整电除雾器电压等措施,将二级电除雾器出口烟气相关杂质指标控制在:酸雾≤3mg/Nm3、F≤0.25 mg/Nm3、As≤0.6 mg/Nm3,硫酸出厂合格率100%,合格率较优化前提高了3%;(2)通过调整预转化器、转化器入口温度和各转化器之间的热量交换,转化率完全可以控制在大于99.95%,总吸收率≥99.98%,转化率、总吸收率比优化前分别提高了0.05%、0.08%;(3)尾气脱硫工序选用的为“离子液循环吸收制酸尾气二氧化硫”技术,离子液循环量35 m3/h、吸收液温度45℃、再生温度110℃,脱硫率大于95%,吸收液含量SO42-100g/l尾排,达到环保要求,SO2外排量较较优化前减少50%。经工艺优化调控,相关指标在全国均处于领先水平,对该项目的达产达标起到了积极的推动作用,同时对高浓度冶炼烟气制酸行业起到了一定的示范效应。

二、热浓酸洗和两转两吸新流程阶段生产小结(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、热浓酸洗和两转两吸新流程阶段生产小结(论文提纲范文)

(3)160万t/a冶炼烟气制酸生产指标优化调控研究(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
1.绪论
    1.1 硫酸的性质、资源及用途
        1.1.1 硫酸的性质
        1.1.2 硫酸的资源
        1.1.3 硫酸的主要用途
    1.2 硫酸的生产工艺
        1.2.1 硫酸主要生产工艺
        1.2.2 硫酸生产现状
    1.3 有色冶炼烟气制酸
        1.3.1 有色冶炼烟气的来源、主要成分及特点
        1.3.2 烟气制硫酸的主要技术经济指标
        1.3.3 有色冶炼烟气制酸研究应用现状
        1.3.4 烟气制酸存在的主要问题
    1.4 本研究选题的意义及拟研究主要内容
        1.4.1 选题的目的、意义
        1.4.2 拟研究主要内容
2. 冶炼烟气制酸理论基础与热力学计算
    2.1 净化工艺
        2.1.1 利用机械力作用的炉气净化机理
        2.1.2 重力沉降器的作用原理
        2.1.3 旋风除尘器的作用原理
        2.1.4 利用液体洗涤的炉气净化机理
        2.1.5 酸雾及电除雾器的工作原理
    2.2 转化工艺
        2.2.1 二氧化硫氧化的原理
        2.2.2 一次转化、一次吸收流程
        2.2.3 两次转化、两次吸收流程
        2.2.4 二氧化硫的催化氧化原理
        2.2.5 冶炼烟气制酸转化系统设计原则
    2.3 干吸工艺
        2.3.1 二氧化硫烟气的干燥
        2.3.2 三氧化硫吸收的原理
    2.4 制酸尾气处理技术
        2.4.1 离子液循环吸收制酸尾气脱硫技术
        2.4.2 单元系统
    2.5 其他系统
        2.5.1 热量回收系统
        2.5.2 循环水系统
    2.6 本章小结
3. 烟气制酸过程工艺控制指标及物料衡算
    3.1 防城港制酸系统
    3.2 制酸各工序工艺控制指标
    3.3 净化-转化-吸收全流程物料衡算
        3.3.1 已知条件
        3.3.2 系统物料衡算
    3.4 本章小结
4. 工艺指标的优化调控
    4.1 指标优化调控的方法和手段
        4.1.1 动力波洗涤器工作原理及特点
        4.1.2 悬浮颗及酸雾的去除
        4.1.3 烟气水分的控制
        4.1.4 转化率的控制原理
        4.1.5 吸收率的控制
    4.2 净化工艺指标的优化
        4.2.1 烟气含尘、含砷的优化调整
        4.2.2 烟气含氟的优化调整
        4.2.3 酸雾指标的优化调整
    4.3 转化工艺指标的优化
    4.4 吸收工艺指标的优化
    4.5 制酸尾气排放指标的优化
    4.6 优化结果的分析与讨论
        4.6.1 净化除杂、除雾优化的效果
        4.6.2 转化优化效果
        4.6.3 吸收优化效果
        4.6.4 制酸尾气排放指标优化效果
        4.6.5 总体优化成果
    4.7 本章小结
5 结论
致谢
参考文献
附录:研究生期间发表的论文

四、热浓酸洗和两转两吸新流程阶段生产小结(论文参考文献)

  • [1]热浓酸洗和两转两吸新流程阶段生产小结[J]. 南京化工研究院. 硫酸工业, 1967(06)
  • [2]热浓酸洗净化流程在小硫酸中的应用[J]. 叶树滋. 硫酸工业, 1978(04)
  • [3]160万t/a冶炼烟气制酸生产指标优化调控研究[D]. 艾新桥. 西安建筑科技大学, 2014(03)

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